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          機器人在汽車(chē)凈化器殼體柔性化焊接中的應用

          2018-08-20 13:40:00
          陸啟蒙
          原創(chuàng )
          6652

          文章對焊接機器人的特點(diǎn)和功能進(jìn)行了闡述,以汽車(chē)凈化器殼體焊接為實(shí)例,介紹了控制系統的構成及其運行情況。

          由于自身所具備的眾多優(yōu)點(diǎn),焊接機器人正在眾多領(lǐng)域得到日益廣泛的應用。以一種主流焊接機器人為例,介紹其特點(diǎn)和主要功能,然后詳細介紹了其在汽車(chē)凈化器焊接中的應用,包括焊接機器人系統的組成及動(dòng)作設計等。生產(chǎn)實(shí)踐表明:該焊接機器人能夠滿(mǎn)足柔性自動(dòng)化焊接的要求,可使產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)率快速提高,增強產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。

          機器人 汽車(chē) 柔性化 焊接

          工業(yè)機器人作為現代制造業(yè)主要的自動(dòng)化裝備,使焊接自動(dòng)化取得了革命性進(jìn)步,它突破了焊接剛性自動(dòng)化的傳統方式,開(kāi)拓了一種柔性自動(dòng)化的新方式〔1、2〕。在提升企業(yè)技術(shù)水平,穩定產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率,實(shí)現文明生產(chǎn)等方面具有重大作用。這些年,隨著(zhù)國內汽車(chē)制造業(yè)的迅猛發(fā)展,機器人焊接技術(shù)作為先進(jìn)制造技術(shù)的主要手段得以廣泛應用。

          機器人在汽車(chē)凈化器殼體柔性化焊接中的應用

          1 焊接機器人的特點(diǎn)和功能

          現在廣泛應用的焊接機器人都屬于第一代工業(yè)機器人,它的基本原理是示都再現〔3、4〕。由于機器人的示都再現功能表現為焊接機器人完成一項焊接任務(wù),只需一次示教,即可精確地再現示教的動(dòng)作,如要機器人去做另一項工作,無(wú)需改變任何硬件,只需再做一次示教即可,因此,在一條焊接機器人生產(chǎn)線(xiàn)上,可自動(dòng)生產(chǎn)若干種焊件,焊接機器人對生產(chǎn)條件的適應性很強。焊接機器人是一種可編程的柔性自動(dòng)化設備,靈活性很強,尤為顯著(zhù)的是能在狹窄的空間作業(yè)的具有6個(gè)自由度的機器人,在汽車(chē)制造行業(yè)倍受矚目。圖1所示為某主流品牌焊接機器人,其主要特點(diǎn)如下:

          (1)動(dòng)作高速、平滑 與其他同類(lèi)型機器人相比,最高速度高,加速度大,因此縮短了空走時(shí)間和循環(huán)時(shí)間,提高了生產(chǎn)率。

          (2)動(dòng)作范圍廣 由于采用了獨立關(guān)節構造,動(dòng)作范圍大,最大伸展距離為1360mm,水平行程范圍為1017mm,同時(shí)由于彩了偏置手腕構造,更容易接近焊接工件,焊槍的旋轉角度增大,因此擴大了焊接工件時(shí)的動(dòng)作范圍。

          (3)體積小、節省空間 在設計上采用了不需選擇設置場(chǎng)所的緊湊化設計,在旋轉軸上采用中空減速機,減小了設置空間。

          (4)控制性能優(yōu)異、操作性強 控制器主CPU與演算CPU的獨立化,保證了更平滑的高速運動(dòng),確保了軌跡的高精度;而且內存使用FLASH在存儲器,大大提高了存儲容量。

          2 汽車(chē)凈化器殼體焊接實(shí)例

          目前該型機器人在工業(yè)焊接,尤其是在汽車(chē)制造業(yè)中得到了越來(lái)越廣泛的應用。汽車(chē)凈化器外殼采用Q235低碳鋼板,經(jīng)剪切、成型夾緊、定位、焊接、熱浸滲鍍鋁等工藝制成。低碳鋼板滲鋁工藝可取代不銹鋼,并可長(cháng)期在900℃高溫以下使用而不損壞,原材料成本低。凈化器殼體由沖壓件經(jīng)點(diǎn)焊和弧焊完成,其上、下殼體接口由直線(xiàn)焊縫及兩端法蘭環(huán)焊縫組成。本工作站采用了2個(gè)焊接工位的機器人焊接系統,首先將凈化器擺放在工裝上,通過(guò)工作臺的浮動(dòng)支撐、輔助支撐及夾具進(jìn)行定位及夾緊,由焊接機器人、定位器以及與之匹配的周邊設施相互準確地配合完成整個(gè)凈化器工序所含各焊接部位的焊接。生產(chǎn)中也可根據設備利用率采用人工點(diǎn)焊后再由機器人自動(dòng)完成縫焊的焊接工藝。

          2.1 焊接機器人工作站的組成及動(dòng)作設計

          該焊接機器人系統主要由機架(底座、支撐座)、工作臺浮動(dòng)支撐、輔助支撐及夾具(2臺變位器、2個(gè)工位)、機器人及其控制系統、氣動(dòng)系統、防護欄、遮光板、光幕、焊接電源、焊槍、電氣系統及其它輔助裝置組成。

          2.1.1 機器人的控制系統

          由于可編程控制器(PLC)是專(zhuān)為工廠(chǎng)環(huán)境下應用而設計的一種工業(yè)控制計算機,具有抗干擾能力強、可靠性極高、體積小、是實(shí)現機電一體化的理想控制裝置等優(yōu)點(diǎn),所以本工作站采用其作為主控制裝置,負責整個(gè)系統的集中調度,通過(guò)總線(xiàn)和 I/O接口獲取各個(gè)執行元件的狀態(tài)信息,將焊接任務(wù)劃分為各個(gè)子任務(wù),分發(fā)并協(xié)調各個(gè)工位的工作。

           

          該控制系統主要由主控制箱、主操作盤(pán)、副操作盤(pán)等部分組成,其核心是日本三菱可編程控制器〔3〕。主控制箱是控制的中心,主要完成對機器人、操作盤(pán)的協(xié)調控制;副操作盤(pán)裝有觸摸屏,能完成所有操作及提供各種指示,有電源“入、切”、“手動(dòng)、自動(dòng)”轉換開(kāi)關(guān)、“運轉準備”、“異常解除”、“警報停止”、“非常停止”等按鈕,以及各種報警指示燈;主操作盤(pán)完成工作的啟動(dòng)、停止控制。

          2.1.2 底座

          用于安裝焊接機器人、翻轉變位器、輔助支撐、工作臺等部件。其中水平翻轉變位器拖動(dòng)2套夾具配合焊接機器人使工件焊縫處于最佳的焊接位置。

          2.1.3 氣動(dòng)系統

          氣動(dòng)系統由各氣動(dòng)閥、汽缸等組成,實(shí)現工件的托起、定位加緊等動(dòng)作。

          2.2 焊接系統的運行控制

          系統初始化,并檢測各個(gè)執行元件的狀態(tài),由于焊接工件種類(lèi)不同,需要設置不同的焊接工藝參數??刂坪笜寗?dòng)作的焊接控制器中可存儲多種焊接工藝參數,每組焊接參數對應1組焊接工藝。機器人向PLC發(fā)出焊接預約信號,PLC通過(guò)焊接控制器向焊槍輸出需要的焊接工藝參數。

          該系統技術(shù)是,工作安全可靠,2個(gè)焊接工位獨立存在、交互運轉。當工位1完成Ⅰ型凈化器焊接后,焊接機器人按程序預約自動(dòng)轉到左面工位2進(jìn)行Ⅱ型凈化器的焊接,同時(shí)操作人員可在工位1進(jìn)行工件的裝卸,縮短了焊接生產(chǎn)的輔助時(shí)間,提高了生產(chǎn)率。工件在夾具中定位準確可靠,重復定位精度高,焊接質(zhì)量好。每一工位的焊接夾具均采用變位器拖動(dòng),使其在焊接過(guò)程中可以改變工件的焊接姿態(tài),配合機器人的動(dòng)作,保質(zhì)保量地完成凈化器的焊接。該系統的動(dòng)作過(guò)程如下:

          啟動(dòng)→點(diǎn)焊→縱焊縫施焊(同時(shí)工位2夾工件,啟動(dòng))→上面焊接結束,變位器翻轉變位→下面縱焊縫施焊→下面焊接結束;進(jìn)行環(huán)焊縫焊接→焊接結束,裝卸工件,同時(shí)預約轉入工位2的焊接(焊接順序與工位1相同),點(diǎn)焊和環(huán)焊這2個(gè)動(dòng)作均是在工位1上完成的。

          按工位1啟動(dòng)開(kāi)關(guān)→機器人開(kāi)始運行工位1→按工位2開(kāi)關(guān),工位1動(dòng)作結束后,工位2程序自動(dòng)運行→取下工件1,放上新工件→按工位2開(kāi)關(guān)→工位2程序結束后,工位1程序自動(dòng)運行,圖2充分說(shuō)明了兩工位之間的動(dòng)作關(guān)系。

          根據動(dòng)作順序進(jìn)行空載運轉,在各個(gè)動(dòng)作準確無(wú)誤后裝夾工件示教,通過(guò)機器人的示教器確定各工位的焊接工藝參數,最后進(jìn)行試焊接。

          機器人在汽車(chē)凈化器殼體柔性化焊接中的應用

          3 結論

          目前,汽車(chē)制造業(yè)中的焊接方法以點(diǎn)焊、弧焊為主。在惡劣的焊接條件下,作為集機械、電子、計算機、控制、傳感器等多門(mén)學(xué)科理論與技術(shù)于一體的焊接機器人,其工作狀態(tài)穩定,能確保焊接質(zhì)量。本文所介紹的工作站在汽車(chē)配件生產(chǎn)廠(chǎng)家的成功運用充分證明了該工作站的通用性和靈活性。只要稍加調整工裝和控制程序就能適應不同工件焊接的需要,而且機器人自動(dòng)焊接凈化器尺寸的一致性,夾具定位的準確性,密封性起著(zhù)至關(guān)重要的作用。


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